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发布时间:2019-12-25 04:11:11
2014年1月以来,***多地多次遭遇雾霾来袭,大规模的污染引起了国内外媒体和公众的高度关注,大气污染防治的相关政策也相继出台,如俗称“大气国十条”的《大气污染防治行动计划》、《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》等。而在《大气污染防治行动计划》发布之前,环保部新闻发言人曾表示,该计划预计将投入1.7万亿元,六安脱硝氨逃逸,因此该计划带来的相关采购需求被看好,脱硝氨逃逸,虽然这些需求需要一段时间来逐步释放,但“国十条”之后两个多月大气监测项目采购还是有明显爆发。根据业内信息分析报告,2013年7月以来,各月环境领域仪器的招标采购金额均是***gao,其中空气监测仪器占很大比例。脱硝氨逃逸
据不完全统计,目前我国23家亿元以上级的环境监测企业,大多都是由在线烟气监测业务发展到现在的规模。而在线烟气监测仪器的主力市场为脱硫脱硝监测市场,根据环境保hu部6月发布的《2012中国环境状况公报》,截至2012年底,***火电机组脱硫装机容量达7.18亿千瓦,占燃煤机组装机总容量的92%,脱硫监测市场已饱和,但万余套设备的装机存量仍然确保了每年有约3000台/套的脱硫监测设备新购和更新需求,以及数亿元的运维市场。而安装了脱硝装备的火电机组仅27.6%,仍是很大的市场。预计到“十二五”末,***大多数火电机组将安装脱硝装备,按装机量和仪器价格计算,未来两年脱硫监测仪器的市场需求将有40多亿元。
《大气污染防治行动计划》对***行业的脱硫、脱硝、除尘改造都有所要求,除了加速火电脱硝市场发展之外,还有可能开启非电力行业如工业锅炉的脱硫脱硝市场,结合其他政策来看,钢铁和水泥行业的市场有望先被开启,其次是石化和有色金属。《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》中,也确定了到2015年底,京津冀及周边地区新建和改造燃煤机组脱硫装机容量5970万千瓦,新建和改造钢铁烧结机脱硫1.6万平方米;新建燃煤电厂脱硝装机容量1.1亿千瓦,而***新建燃煤电厂脱硝装机容量据***估计将达4.2亿千瓦。
国内氨逃逸在线监测系统发展分析
氨逃逸在线监测系统包括预处理系统、气体分析仪和数据处理与显示三大部分。通过对连续光谱做算法分析,可同时测量多种气体,有效避免各组分相互干扰;激光光谱气体分析技术已经广泛应用到对于灵敏、响应时间、背景气体免干扰等有较高要求的各种气体监测域。
近年来,随着国内电厂脱硝改造的呼声增大,氨逃逸在线监测系统也被提上日程,纵观国外脱硝技术发展史,可以看出原位式激光分析法在国外的技术已经非常成熟,为何同样的产品进入我国市场迟迟不能发挥其应有的作用,可从下面几点分析:
(1)国外发电工艺标准与我国标准的不同,导致烟道内氨测量环境不同,进口仪器完全不能适应复杂的现场工况,导致无数据或数据忽高忽低。
(2)进口产品的核心技术依然掌握在外企手中,国内代理商引进产品只能进口整套产品,因此国内代理商不具备自主改进的基础和能力。
(3)相对于国外环境,进口产品在外企眼中已完全成熟,不会因中国市场的变化而继续推陈出新,适应国内市场。
以上导致了氨逃逸在线监测系统在国内市场的频频失利,同时加快了掌握核心技术的国内厂家对氨逃逸在线监测产品的研发步伐。铜陵蓝光电子是一家集产品研发、生产、销售及代理、技术服务为一体的高新技术企业。公司主要致力于环境监测仪器及监控系统的研发、生产、销售和代理;环境监测实验室分析仪器的代理销售;以及提供环境在线监测仪器及污染设施运营维护服务。
铜陵蓝光电子是一家集产品研发、生产、销售及代理、技术服务为一体的高新技术企业。公司主要致力于环境监测仪器及监控系统的研发、生产、销售和代理;环境监测实验室分析仪器的代理销售;以及提供环境在线监测仪器及污染设施运营维护服务。
一、前言
《火电厂烟气脱硝技术导则》(DL/296-2011)明确:采用SCR 工艺的脱硝装置氨逃逸浓度宜不大于2.3mg/m3(即lt;3ppm)。
2014年以来,***大部分30万以上的燃煤机组都安装了SCR脱硝装置,并普遍按照氨逃逸率小于3ppm设计、完成安装。实践下来,小于3ppm的氨逃逸率是比较容易做到的,但运行中经常出现突破3ppm的情况,继而引发炉后预热器、布袋除尘等设备上ABS(硫suan氢铵)生成与堵塞等系列问题。
如果SCR装置投运后各项参数符合设计要求,且氨逃逸率小于并接近3ppm的情况,可以认为这项指标只是达到了合格的水平,没有给运行中的各项不可预见的因素留下合理的空间;相反,如果在设计安装阶段能够将氨逃逸率做到小于1ppm的情况,运行中氨逃逸率出现突破3ppm的情况就会大为减少。
本文旨在总结控制SCR脱硝装置氨逃逸率小于1ppm的设计、制作安装等方面的措施与经验,使之成为今后指导脱硝催化剂安装、检修、调控的参考依据。脱硝氨逃逸
二、问题
望亭电厂#11机组为一套310MW燃煤机组,1997年投产,2013年底完成SCR改造。该SCR装置投运两年多来,氨逃逸率一直小于1ppm。其运行SIS数据显示(参见图1)令同类煤电企业称羡。而在其之前投产的#14、#3、#4机组SCR装置虽然在额定工况下能达到氨逃逸率3ppm左右的水平,但时有超过3ppm的情形发生。得益于第三层催化剂的添加,# 14机组SCR装置2016年四季度增容提效超低排放改造实施完成以后,基本做到氨逃在1ppm左右,低负荷时可以做到小于1ppm。而# 4机组SCR装置2016年二季度增容提效超低排放改造实施完成以后,在与#3机组负荷、入口NOX浓度等基本接近的情况下,曾经一度出现过连续数月氨逃逸率在5~8ppm左右的水平,且单侧喷氨量较#3机组同侧比平均要多20~30kg/h, 非常令人不解;2016年1月中旬,经过督促运行燃烧调整近一个月,该参数好转;目前,满负荷下进口NOX浓度、氨逃逸率分别在280mg/Nm3、3ppm,低负荷下分别为170mg/Nm3、1~1.5ppm,与#3机组参数基本一致。
三、原因
造成SCR工艺的脱硝装置氨逃逸浓度大于3ppm的原因比较多,无非人、机、料、法、环五方面,巢湖脱硝氨逃逸,其中***直接的也是***主要的 原因包括:
装置本身的催化剂模块箱间的安装密封是否可靠?催化剂模块箱的安装策略,以及模块箱之间上下密封件的结构形式、安装质量,决定了装置本身固有的烟气旁路逃逸的程度。
是否过量喷氨?在SCR装置催化还原能力的额定参数范围内,氨逃一般随喷氨量增加而增加。出现过量喷氨,一方面可能是SCR装置入口烟气中的NOX浓度偏高造成,另一种可能是飞灰堵塞了催化剂表面的毛细孔,或催化剂***、失效、失活等因素,影响了催化剂的还原能力所致。
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